Resumen:
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[ES] El hollejo es el residuo solido de la uva que se obtiene en la fabricación y obtención de vino. El
hollejo se genera en cantidades muy elevadas, presentando una carga contaminante
importante. Sin embargo, a su vez, ...[+]
[ES] El hollejo es el residuo solido de la uva que se obtiene en la fabricación y obtención de vino. El
hollejo se genera en cantidades muy elevadas, presentando una carga contaminante
importante. Sin embargo, a su vez, presenta en su composición compuestos de alto valor
comercial, los compuestos fenólicos mono y oligoméricos, que generan beneficio económico si
se recuperan a partir del mismo.
Por lo tanto, el objetivo principal de la presente Tesis de fin de máster es diseñar una planta de
tratamiento que consiga separar y concentrar dichos compuestos, generando el
correspondiente beneficio económico. La secuencia de tratamiento que se propone y diseña
incluye una extracción sólido-líquido y el procesamiento mediante tecnología de membranas.
La elección de la mejor secuencia de tratamiento, tanto en el caso de la extracción como en el
caso del tratamiento mediante membranas, se ha basado en el análisis de diferentes
referencias bibliográficas sobre el tratamiento de residuos procedentes del procesado de la
uva. Se analizaron los resultados de los artículos académicos en térmicos de productividad y
recuperación de los compuestos fenólicos. Finalmente, se seleccionó una secuencia en la que,
tras un secado y una molienda del residuo, la primera etapa de tratamiento es una extracción
sólido-líquido convencional utilizando 40% p/p de etanol en agua a 40°C y una proporción en
masa del medio de extracción frente el hollejo seco y molido: 8:1. Tras 3 días de tratamiento le
sigue una etapa de tratamiento mediante nanofiltración (NF) y, por último, se opera mediante
una etapa de ósmosis inversa (OI). En la primera fase de tratamiento se obtiene un extracto
rico en compuestos fenólicos mono, oligo y poliméricos, con una concentración de 1,57, 9,31 y
4,86 g/L, respectivamente. En la NF se emplea una membrana de poliamida modificada con
umbral de corte molecular de 900 Da de Evonik modelo Duramem 900 8040 y se opera a 40°C
y 8bar. En esta etapa se consigue retener la mayor parte de los compuestos fenólicos
poliméricos en la corriente de rechazo (coeficiente de rechazo del 97%), mientras que la
corriente de permeado, rica en compuestos fenólicos mono y oligoméricos, se envía a la
tercera fase de procesamiento (OI). En la etapa de OI se utiliza la membrana de Dow Chemical
modelo SW30HR LE-4040, siendo las condiciones de operación la temperatura del entorno y
50bar. En esta fase se concentran los compuestos fenólicos mono y oligoméricos en la
corriente de rechazo (coeficiente de rechazo del 99,6%) y en la corriente de permeado se
recupera el disolvente que se reutiliza en el proceso.
Una vez seleccionada la secuencia de tratamiento a implantar, se realizó el diseño de la planta
para tratar un caudal de 300 t/año de hollejo con un porcentaje de humedad del 80,5%, el cual
contiene 0,40, 2,23 y 11,93 mg/g de compuestos fenólicos mono, oligo y poliméricos,
respectivamente. La planta de procesamiento se instalará en el terreno que tiene disponible la
empresa Cherubino Valsangiacomo dedicada a la producción de vino en Cheste, Valencia.
En la extracción sólido-líquido se carga la materia prima a procesar en un tanque encamisado
de 2118L, durando el proceso 3 días. Por lo tanto, se requieren tres tanques con las mismas
características para poder cargar un tanque cada día. Para la NF se ha considerado como modo
de operación la operación por lotes durante 6,73 horas, llevándose a cabo el proceso en modo
diananofiltración continua. Para el tratamiento se necesitan 47 m2 de membrana, para lo que se han considerado dos membranas espirales de 24 m2
cada una dispuestas en serie. En cuanto
a la etapa de OI, la cual recibe el permeado procedente de la NF, se ha seleccionado el modo
de operación en continuo con recirculación (feed and bleed). Se requieren 30,41 m2 de
membrana, para lo que se han considerado 4 módulos espirales de 7,9 m2 cada uno dispuestos
en serie. En la última etapa de tratamiento se generan 184,2 L diarios de rechazo que presenta
una concentración en compuestos fenólicos mono y oligoméricos de 5,44 g/L y la corriente de
permeado que se obtiene es disolvente que se reutiliza en el proceso.
Para elaborar la planta diseñada se necesita una inversión de 506.275,17 €. Los costes de
operación totales anuales ascienden a 151.793,36 €. Los ingresos anuales por la venta del
concentrado de compuestos fenólicos resultan ser de 523.018,95 €, de modo que los
beneficios netos anuales son de 270.974,75 €. El estudio económico refleja que el periodo de
recuperación de la inversión inicial es de 2 años y se confirma que el proyecto propuesto es
viable económicamente.
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[EN] Grape pomace is the waste that is obtained from the winemaking process. The pomace is
produced in large quantities with high pollutant load. However, at the same time, it has a
remarkable amount of valuable compounds ...[+]
[EN] Grape pomace is the waste that is obtained from the winemaking process. The pomace is
produced in large quantities with high pollutant load. However, at the same time, it has a
remarkable amount of valuable compounds such as mono and oligomeric phenolic compounds
that may generate profit if they are recovered from this waste.
Consequently, the main purpose of the present master’s thesis is to design a treatment plant
capable of separating and concentrating these compounds, in order to obtain the mentioned
profit. The treatment sequence that is proposed and designed includes a solid-liquid extraction
and the processing by means of membrane technology.
The choice of the best treatment sequence for both stages, extraction and membrane
technology, was based on the analysis of different bibliographic references about the
treatment of the grape waste produced in grape processing. The results described in each
reference were analysed in terms of productivity and recovery of phenolic compounds. Finally,
after a pretreatment consisting of drying and milling the pomace, the treatment sequence that
was chosen included a first step of conventional solid-liquid extraction using 40% w/w
ethanol/water at 40 °C, being the mass ratio of the extracting medium to dried and milled
grape pomace 8:1. After 3 days of treatment, the second step was a processing by
nanofiltration (NF) and the last step a reverse osmosis (RO) treatment. In the first stage an
extract rich in monomeric, oligomeric and polymeric compounds is produced with
concentrations of 1,57, 9,31 and 4,86 g/L, respectively. A modified polyamide 900 Da
membrane from Evonik with the reference Duramem 900 8040 was selected for the NF step.
The operating conditions were 40°C and 8 bar. In this stage most of the polymeric compounds
remain in the retentate stream (rejection index of 97%), whereas the permeate stream, rich in
monomeric and oligomeric compounds, is sent to the third processing step (RO). In the RO
stage a Dow Chemical SW30HR LE-4040 membrane was used, being the operating conditions
room temperature and 50 bar. In this step the monomeric and oligomeric compounds are
concentrated in the retentate stream (rejection index of 99,6%) and the solvent is recovered
in the permeate stream and recycled back to theprocess.
Once the treatment sequence was selected, the plant was designed to treat 300 t/year of
grape pomace with 80,5% content in water, which contains 0,40, 2,23 and 11,93 mg/g of
monomeric, oligomeric and polymeric compounds, respectively. The processing plant will be
built in an available land belonging to the Cherubino Valsangiacomo Company, which is
dedicated to wine production in Cheste, Valencia.
In the solid-liquid extraction, a 2118 L jacket tank is charged with raw feed for 3 days. So, three
tanks with the same characteristics are required so that a tank can be daily charged. The NF
works in batch operation mode for 6,73 hours, while continuous diananofiltration mode was
also considered. For the treatment a membrane area of 47 m2 was necessary. Thus two spiral
wound membrane modules of 24 m2were installed in series. Regarding the RO step, which is
fed with the NF permeate, the feed and bleed operation mode was selected. A membrane area
of 30,41m2 was required. Four spiral wound modules membrane modules of 7,9m2 each one
were placed in series as well. The last treatment step generates 184,4 L/day of retentate with a content of monomeric and oligomeric phenolic compounds of 5,44 g/L. The produced
permeate is solvent which is reused in the process.
To implement the designed treatment plant, an investment of 506.275,17 € is necessary. The
operating costs per year are 151.793,36 €. The annual revenue obtained from the sale of the
phenolic compound concentrate was estimated to be 523.018,95 €. Thus the net profit per
year is 270.974,75 €. The economic analysis shows that the payback period is two years, which
supports the viability of the present project.
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